高频脱水筛发表时间:2023-03-25 08:23 工作似乎断断续续... 一、重介选煤发展现状 (1)重介选煤的历史与现状 (2)选煤厂四耗 水耗、油耗、电耗都降到了极限,介质消耗还有很大的下降空间。 如何控制介质消耗是降低吨煤成本的关键因素。 (3)高介质消耗对选煤厂的影响 (四)“四耗”占用成本 (五)“四消费”超前值 成本控制是选煤厂在市场上站稳脚跟的重要因素。 控制洗涤成本、提高效率、降低消耗,对企业经营具有重要意义。 2、磁铁矿粉的性质 磁铁矿粉:一种易于回收再利用的介质,常被称为环保介质,是重介质选煤的关键因素。 (1)物理性质 (2) 选煤用中粉要求 密度介质粒度要求: 块煤:介粉-0.075mm含量>80%; 细煤:中粉-0.045mm含量>90%; 煤粉:中粉-0.045mm含量>80% 3. 媒体消耗高的关键点识别 4. 减少媒体消耗的方法 在选煤工艺不变的情况下,主要从技术和管理角度降低介质消耗。 (一)技术角度 1、选择合适的除介筛,提高除介筛的除介效果 (1)分离筛面积的选择 “曲面筛+直线振动筛”,脱泥:3-5t/m²; 不脱泥:2-3t/m²。 “曲筛+香蕉筛”,脱泥:5-7t/m²; 不脱泥:4-5t/m²。 (2)分离筛筛孔的选择 筛缝的选择应考虑系统中磁选机的结构,一般不应超过磁选机进料粒度的上限。 不脱泥: 占地面积小,产品带高; 筛缝宽,粒度大,磁选机效率降低。 (3)筛网材质的选择 非磁性材料,如特种不锈钢、聚氨酯等。 ※收集箱内物料分布不均※ ▲收集箱内物料分布不均,会导致不同系统或不同筛网的料层不均匀,不利于脱媒。 溢流堰的使用可以防止物料分布不均的发生。 ※除介筛处理能力不足※ ▲筛上煤层太厚,喷水无法穿透。 ※不宜通过媒体筛喷水※ ▲水幕是否连续; 水压是否穿透煤层; 分泌物是否含有介质。 (4)屯兰选煤厂降耗措施案例 屯兰选煤厂洗选能力为500万吨/年,工艺为无压三品重介质旋流器+浮选联合工艺。 主要产品为10级、12级主焦煤。 该厂拥有3套重介系统,每套1号净煤筛2套,2号中型煤矸石筛1套高频脱水筛,每套筛分3个喷水,1个在联合部分。 ,二路在西街段。 2、选择合适的磁选机,提高磁选机的回收效果 选择依据:介质的性质(确定磁性物质)、工艺环节中非磁性物质的含量(浓度)、其粒径上限、处理能力。 选煤用磁选机:永磁滚筒磁选机。 ※需要调整磁偏角※ ▲能否正确卸料; ※磁选机液位不稳定※ ▲液位过高容易堵塞尾矿管; 液位过低,扫除不彻底,影响磁选效果; 尾矿翻动,影响磁选效果; 根据现场情况设置溢流堰。 (2) 管理视角 1.选择更高质量的介质粉 对于不脱泥的分选: (1)中粉要求必须符合四类标准; (2) 密度大于4.5kg/cm³; (3)磁性物质含量不低于90%; (4)杂质中S含量不超过2%; (5)SiO2含量越低越好。 2、提高管理水平 提高现场管理水平,减少泄漏。 对选煤厂普遍存在的漏、漏、滴、漏现象的处理:定期检查,及时封堵; 建设事故收集泵坑,发生泄漏、泄漏和事故时的介质可回收利用。 三、三交河选煤厂降耗措施案例 三交河选煤厂洗选能力为300万吨/年。 采用脱泥加压三品重介+TBS+浮选联流工艺,产品为1/3 10级精焦煤。原介耗:2.5kg/吨,现介耗:1.18kg/吨。 采取的方法: (一)加强磁铁矿粉质量管理。 确保进厂的磁铁矿粉质量达标。 (2)日常消费管理。 对团队和个人实施媒体消费管理考核,实行日统计,月考核。 (三)加强循环水水质管理。 在车间循环水冲洗管末端安装压力表,保证冲洗压力不低于0.4Mpa。 要求每班运行时定期清理炉排上的杂物,保证循环水水质,减少各脱介环节冲洗喷头的堵塞。 (4)跑、冒、滴、滴管理。 确保介质净化回收系统设备管路完好,无跑、爆、滴、漏现象,确保系统介质不流失。 (3) 排序过程存在倒序问题 1、汾矿选煤厂降耗措施案例 汾矿集团选煤厂洗选能力为200万吨/年。 采用脱泥无压三品重介旋流器+粉煤重介旋流器+浮选工艺,产品为10级肥精煤。 原介质消耗量:2.7kg/吨,改造后介质消耗量:1.5kg/吨。 采取的方法: (1)分选工艺改造,由原来的无压三品重介质旋流器+浮选工艺改为无压三品分选重介质旋流器分选+TBS分选+浮选工艺。 1mm以下的细粒度物料进入TBS,减少产品夹带。 (二)加强日常管理。 2、太原选煤厂降耗措施案例 太原选煤厂洗选能力450万吨/年。 采用常压三品重介旋流器-粗煤泥分离-浮选组合工艺,产品为10级贫煤。 原介质消耗量:2.1kg/吨,改造后介质消耗量:1.3kg/吨。 采取的方法: (1)进行工艺环节改造,采用脱泥重介旋流分离+CSS粗煤泥干扰床分离+浮选工艺。 防止1mm以下的细粒物料进入重介系统循环,影响介质的净化和回收。 (2)两套重介分离系统联合循环过程采用自动导流系统,自动跟踪提高了下一工艺环节的回收效果。 (3)建立切实可行的过程管理体系。 (4)定期对产品胶带和磁选机进行检查。 五、管理实践 沙曲选煤厂于1996年3月建成投产,2005年扩建后洗选能力300万吨/年。 2015年新厂投产后,洗选能力达到800万吨/年。 产品旋流器主反洗+煤泥浮选工艺,改造后采用原煤脱泥+主反洗加压二次分选+TBS+煤泥浮选工艺。 主要原料煤为沙曲煤矿,产品为十级、十二级精炼焦煤。 原介耗:3.7kg/吨,现介耗:1.1kg/吨。 介质消耗高的原因分析:工艺不合理; 介质去除筛容量不足; 进料量不稳定,磁选机浓度高; 现场严重渗漏。 采取的措施: (1)原工艺为脱泥加压双品旋流器主再洗+煤泥浮选工艺。 改造后采用原煤脱泥+主洗加压二品分离+TBS+煤泥浮选工艺。 (2)增大筛网面积,保证喷水压力。 (3)对磁选机筒皮喷水; 调整喷水的位置和角度。 (4)稳定分流流量,防止运行中分流流量的剧烈变化。 (5)加强生产管理,防止泄漏。 沙曲选煤厂煤质概况:沙曲选煤厂主要洗选沙曲一、二矿的2#、3#、4#、5#煤。 优质主焦煤,热值高,粘结性强。 煤质特性: (1)原煤总灰分:2#煤灰分34.13%,3#煤灰分31.19%,4#煤灰分23.10%,5#煤灰分38.35%。 (2)粗煤泥:每层煤层原煤中-1mm煤泥含量约20%,灰分约20%; 每层煤层原煤泥(-0.5mm)含量平均约15%,灰分约25%。 从煤质特征可以看出,原煤中-1mm煤泥含量较高,且原煤质脆,二次煤泥量大。 生产系统中总粘液量超过30%。 考虑单独添加粗泥分离系统是必要的。 工艺改造方面:老系统粗煤泥处理工艺原煤经脱泥筛(筛缝0.75mm)脱泥后,粗煤泥经分级旋流器(分级粒径0.25mm)浓缩,以及底流再通过高频筛网(筛缝0.5mm)回收高频脱水筛,筛网直接进入重介质分离系统。 新系统粗煤泥处理工艺原煤经脱泥筛(筛缝1.0mm)脱泥后,粗煤泥经分级旋流器(筛缝0.25mm)浓缩,底流经TBS分选, TBS溢流经分级旋流器浓缩高频细筛脱水后与精煤混合,TBS底流经分级旋流器浓缩高频筛脱水后混合用中煤。 在设备选型方面:老系统仅选用2台香蕉筛,2台1861香蕉筛用于产品脱介,3台*2792磁选机用于介质回收。 由于筛分面积小,筛上物料层厚度大,筛网的脱介效果极差。 另外,筛上物料中粉煤含量大,进一步导致产品脱介困难。 新系统在设备选型上注重技术先进性、规模化、高效性和适用性。 单系统采用5台奥瑞进口单层香蕉筛进行产品脱介,9台*2792磁选机进行介质回收。 日常管理:成立降耗管理小组,从媒体质量控制、管理损耗、技术损耗等多方面分析并采取措施。 (一)严格控制媒体进厂。 (2)针对磁选机回收不良的问题,主要采取以下措施:对磁选机滚筒皮进行喷水,保证滚筒皮上的介质不重复进入进料槽; 确保筛网喷水压力适当增加给磁选机进料补充水分,降低磁选机进料浓度; 及时检查筛板筛分,发现筛缝变大应立即更换; 稳定分流流量,防止运行中分流流量急剧变化; 适当延长进料时间,防止磁选机短期负荷突然增大。 (3)针对产品引进问题,主要采取以下措施:更换循环水管,防止杂物、煤泥进入系统,防止喷水受阻; 增加筛嘴数量,调整喷水压力,喷水在煤矸石筛上移动,在保证脱介效果的同时,尽可能降低煤矸石水分。 (四)加大考核力度,对媒体管理中存在的问题严格考核,落实到头。 下一篇复合弹簧
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